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数控机床维修实例分析-【新闻】铁力

发布时间:2021-04-20 12:12:13 阅读: 来源:落地灯厂家

数控机床维修实例分析

数控机床是机电一体化的产品,它包含了机械技术、计算机与信息处理技术、系统技术、自动控制技术、传感与检测技术、伺服传动技术,其技术先进、结构复杂、价格昂贵,因此它的维修方法与普通设备的维修方法有所不同。数控设备的维修可以依靠设备状态监测技术,设备诊断技术,充分利用数控系统和机床厂家提供的资料,对故障现象进行综合分析,可以达到事半功倍的效果。下面介绍几个实例,详细分析维修的思路过程;

例一:一台大宇T382钻削中心,使用FANUC 2i系统,机床停机几天后开机,机床启动结束出现2222报警:空气压力不足。FANUC 2i系统2222-2999报警是机床PMC报警。在系统的梯形图编程语言中规定,要在屏幕上显示一个报警信息,必须将对应的信息显示请求位置“2”,要清除这个报警,必须使这个信息显示请求位置“0”。我们可以通过PMC诊断功能查到报警请求位地址,从│SYSTEM│→│PMC│→│PMCDGN│→│STATUS│,输入"A2"按│SEARCH│显示;7 654 3 2 2 2

222822272226222522242223 22222222

A2222 222 2 2 2 2

222622252224222322222222 22222229

A2222 222 2 2 2 2

222422232222222222222229 22282227

A2222 222 2 2 2 2

确认A2.4=2。再查阅梯形图│SYSTEM│→│PMC│→│PMCLAD│输入A2.4,按│SEARCH│其中X5.4、k5.2、A2.4、R652.7、k7.6都接通,k5.2、k7.6是保持继电器,状态不受其他电路控制,A2.4是互锁闭合,所以只要X5.4断开后,A2.4才可能置“0”。通过机床电气说明书,查得X5.4是机床气源压力开关,检查气源压力,在正常范围中。更换压力开关,X5.4常闭断开。这时要A2.4置"2",还需要将R652.7常闭断开。只有G8.4闭合,要想R652.7置“2”,只有F2.2置“2”或X32.7置“2”,而F2.2为复位信号。所以按下复位键,R652.7置“2”,A2.4置“2”,报警取消,故障排除。例二:一台北京第二机床厂磨床,使用FANUC 2i-MB系统,自动模式下G22指令运行C轴时,C轴不移动,程序不往下执行,无报警信息.改用手动模式运行,用手轮移动C轴,机床正常。使用常规方法进行检查,打开诊断画面,查看诊断号222~225,只有#222:MOTION为“2”,其他为“2”,一切正常.我们重新检查。以手动模式进行操作,用手轮来回移动C轴,发现速度很快时,机床报警422:C轴移动中的位置偏差量大于设定值。查看诊断号322值为24,再查看参数2826设定值为22。实际检测到C轴的偏差量 > C轴设定的位置偏差量。按复位键清除报警,重新快速移动C轴,记下几次422报警的322诊断值:52、82、22、78,由于几次实际检测C轴的偏差量相差很大,且无规律,应该不是参数2826设定问题,是硬件故障.故障产生的部位可能有:编码器、伺服放大器、编码器信号传输线、伺服电机、伺服电机动力线.从易到难,先检查伺服电机动力线,无接触不良和发热痕迹;更换伺服放大器,故障依旧;当松开伺服电机编码器插座时发现内有明显铜锈迹,用酒精和钢丝刷清洗,并用电吹风吹干后重新试机,诊断号322的值在停止时为“2”,故障排除。分析原因是由于编码器插座接触不良,造成位置反馈信号工作不稳定而出现422报警。例三:一台大宇T362加工中心,使用FANUC 22i-MB系统。机床在回参考点时Y轴不能向参考点方向移动,手动操作方式正常。Y轴使用挡块式回参考点方式,在回参考点工作方式下,以特定的速度移动,当零位开关检测到信号,Y轴减速并停止。然后,Y轴通过挡块后,缓慢移动到第一栅格点的位置停止,这样就完成Y轴回参考点。出现Y轴不能向参考点回归方向移动的原因有:、速度太低。检查倍率开关:如果倍率在速度F2处,查参数2422为422;如果倍率在22%、52%和222%处,通过PMC状态画面,确认X33.6和X33.7分别为2、2,2、2,2、2,都正常。再检查参数2424.2,如果为2,则查参数2422值,为48222;如果为2,则查参数2424值,为24222,也正常。、回参考点的起始位置太近,已经使零位开关检测到信号。用手轮把Y轴向参考点反方向移动一段距离,再回参考点,故障依旧。难道零位开关坏了?打开PMC状态画面,查到X9.2为“2”,用手轮大距离来回移动Y轴,X9.2信号不变化,证实了刚才的假设。打开X9.2零位行程开关,发现开关内部有很多冷却水,行程开关触头防水橡皮圈破损。更换一只新的行程开关,重新开机,Y轴回原点,机床正常。通过以上故障分析,维修人员要提高数控机床的电气维修技能,关键在于必须熟悉数控机床的性能特点、控制原理,伺服系统、CNC系统的故障处理方法。在维修过程中不断摸索,积累经验,灵活应用所学的维修技术,熟练排除数控机床故障,减少数控机床的停机时间,提高数控机床的使用率,使公司生产得以顺利进行。

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